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循环流化床锅炉低负荷运行时的安全操作            【字体:
循环流化床锅炉低负荷运行时的安全操作
作者:本站会员    文章来源:电站技术网    点击数:    更新时间:2006-12-5

循环流化床锅炉低负荷运行时的安全操作

我公司所用的锅炉是无锡锅炉厂生产的UG-75/3.82-M型循环流化床锅炉,在实际运行过程中,经常遇到低负荷运行状态.一般来讲,随着锅炉负荷的下降,一次风量逐步减少,当一次风量减少到最低流化风量时,再通过减少二次风量来控制锅炉蒸发量,有时由于汽压偏高而停掉二次风机。这种状态运行一段时间后,随着给煤量及风量的减少,以及炉内温度的降低,往往使过热汽温低于汽轮机进汽参数的需求,这样就要增加风量来提高过热汽温,而风量的增加直接导致床温的下降,要维持床温在一个相对安全的范围,就需要增加给煤量,这样一来又使锅炉蒸发量增加,导致汽压偏高,又要减煤减风维持汽压在额定值,这又使汽温下降,再次加风、加煤保持汽温,如此反复,只能使锅炉在低负荷运行时,处于不稳定状态,这既不利于安全运行,也不利于经济运行。

我们就关于锅炉的低负荷运行状况,从理论上进行了分析,经过实践证明,以下的操作切实可行。

当锅炉蒸发量由满负荷逐渐降至40T/h或更低的负荷运行时,首先减少给煤量和一次风量,在一次风减至最低流化风量的过程中,必须随着一次风量的减少进行放渣。每次的放渣量不可太大,一般掌握使料层差压下降0.2--0.3KPa。当一次风降低至最低流化风量后,控制料层差压在6.5--7.5KPa之间运行。放渣的原则是少放勤放来控制料层差压,每次的放渣量一般以使料层差压的下降不超过0.3KPa为宜,这样更有利于稳定运行。在整个降负荷过程中,二次风可不作调整,当负荷相对稳定后,再根据汽温变化情况进行二次风调整。

以上的操作有以下两个好处:一是可使一次风保证足够的穿透力,避免床层局部结焦,同时可使床温保持一个相对较高的水平,这样更利于安全运行。而是调控汽温,汽压避免了为控制汽温,汽压而开启部分过热器疏水,造成的汽水损失,更有利于经济运行。

这里有必要将料层差压和一次风量的关系做一下说明:

对于不变的静止料层高度来讲,料层差压在一定的限度内与一次风成正比关系,当一次风量超过这个限度后,料层差压将不再升高,而是保持一个数值不变。

正常情况下,锅炉满负荷时用的一次风量所对用的料层差压为9.0KPa,有时高达10 KPa。当锅炉蒸发量降至40T/H或更低的时候,一次风降至最低流化风量所对应的料层差压为8.0--8.5KPa,表面上看这个料层差压是安全的,符合规程规定,实则不然。这里我们应该明白:最低流化风量是在锅炉启动时对应400mm左右静止料层而确定的一次风量,它所对应的料层差压为6.0—6.5KPa,在同样的一次风量下,不同的料层差压所对应的床料密度不同,即料层差压高,床料密度大,料层差压低,则料层密度小。因此,低负荷运行时,如果保持8.0--8.5KPa的料层差压运行,使床料密度增大,一次风穿透能力降低使大渣沉积,导致大颗粒燃料在炉床底部堆积燃烧(尤其两个放渣口附近),从而引起局部超温结焦(运行中已发生此类现象),迫使锅炉压火或停运。所以,低负荷运行,一次风降至最低流化风量后,必须进行放渣,控制相对较低的料层差压(6.5--7.5KPa)运行。
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